( 封面圖:LC型立式長軸泵振動故障原因分析及處理措施 )
? ? ? ?針對立式長軸泵振動嚴重的情況,查閱了設備安裝使用說明書、水泵施工工藝導則和立式長軸液下取水泵安裝驗收規(guī)范等資料,先從設備的安裝和設備本身找出原因,然后從相關管道、支承等地方找出原因,接下來 ,天宏泵業(yè)就詳細介紹一則立式長軸泵振動原理分析及處理措施實例,供用戶朋友們參考。
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一、具體檢查步驟如下:
(1)這兩個接頭應將其切斷,并分析其來源是泵或電動機。
(2)檢查電機和泵組配合中心偏心是否有很大的偏差。
(3)仔細檢查垂直電機基座與泵聯(lián)接螺栓是否緊固,基礎螺栓是否松動。
(4)檢查泵站基礎臺板水平度是否超差。
(5)檢查排放管的影響(是否由于泵體基礎的改變而使泵組出口管道壓力增大)。
(6)拆開泵體,檢查泵的軸承有無損壞、泵軸有無彎曲、導軸和軸套有無磨損、間隙增大、葉輪有無不平衡等。
(7)水泵座架的剛度較低。
2.、垂直長軸液下取泵的處理工藝和處理方法。
接著逐個檢查該立式長軸液下取泵,并針對上述振動原因進行逐個分析驗證,并對存在問題進行處理。
(1)電機空轉試運、振動、溫度等參數(shù)正常。
(2)復合電機和泵組軸聯(lián)軸器對輪中心在標準范內。
圍內。
(3)檢查泵軸、板座、外接合面等無松動、振動等現(xiàn)象。
(4)磨平過高的泵座,使泵座水平度應在每米0.05毫米以內,以便符合要求。
(5)檢查泵出口管道,發(fā)現(xiàn)出口管法蘭上、下有大約6mm的錯口,為此,通過現(xiàn)場割管,用Φ6圓鋼進行補焊,消除了泵站和出口管法蘭之間強制對口連接引起的附加應力。
(6)C泵體本身解體后,發(fā)現(xiàn)傳動軸的盤根導向軸承嚴重磨損,導葉橡膠軸承則同樣存在磨損。采用常規(guī)維修方法,磨損件按規(guī)格要求更換。大修后,電動機分別試運轉,即電動機與水泵聯(lián)軸器脫開起動電動機,泵體底部振動只有0.03mm左右,泵體底部振動最大值為0.05mm,基本排除了電機對振動的影響。電動機與水泵聯(lián)軸器連接后,運轉時最大振動為0.15mm,雖然振動值降低了近0.15mm,但是仍然不能滿足規(guī)范的要求。為了保證發(fā)電機冷卻水系統(tǒng)的正常運行,必須在電動機頂部增加平衡塊來降低機組振動。在加入平衡塊后,機組最大振動降到了0.12mm,但這并非解決振動的根本辦法。經(jīng)過2周左右的運轉,機組振動又逐漸增加到大修前的狀態(tài)。所以這次維修并未徹底解決機組的振動問題。
(7)通過上述方法處理,并對現(xiàn)場檢修技術員進行不斷探討分析:在排除大修裝配質量不高的情況下,還排除了泵出口和出口管道強制對口連接的附加應力,在進水口管路中,膨脹不均產(chǎn)生附加應力,泵體臺板地腳螺栓緊力不夠,聯(lián)軸器與軸的配合松脫。仍然無法從根本上解決抽水機組振動大的問題,最終將水泵組合式支架支承上。由于泵體是懸空的,所以水泵和傳動軸是剛性聯(lián)接。因制造、安裝原因,泵軸和傳動軸在運轉時同心同德,導致水泵振動;電機、傳動軸等其它震源產(chǎn)生的振動也直接傳到水泵,形成振動的疊加,而泵組座支架薄,支撐剛度不夠,不能抵消水泵振動。根據(jù)這種情況,采用以下兩步法對泵組支承進行加固改造。方法一:采用外部支承方式,在泵外筒周圍增加支承方式。設計采用Φ108無縫鋼管,與泵體成45°角,根據(jù)實際情況定制,裝配,一頭全焊,一頭焊在地面,直接用膨脹螺栓將其固定。方法二:在泵組臺板基座,外筒體四周加加強筋,采用20mm厚鋼板(外筒體材料Q235A),現(xiàn)場根據(jù)實際情況定制、裝配、焊接。
二、處理措施
? ? ? ?由于方案二需要與泵廠協(xié)商重新設計定制加固泵座,這一過程需要花費一段時間。最終經(jīng)進一步分析并根據(jù)現(xiàn)場實際檢修情況決定采用方案一。確定周圍增設支承管架。支承框架為四邊形八字型,支承電機基座臺板,用18×150mm的膨脹螺栓固定,四面距泵原座530mm,水泥地上加20mm厚鐵板,用27×80mm的螺栓頂住電機座臺板圓周。附有加強筋的圖表顯示在圖4中:
圖4在處理之后運行。
? ? ? ? 經(jīng)上述一系列處理后,對C取水泵現(xiàn)場試運轉,發(fā)現(xiàn)電動機上方水平振動0.028mm,豎向振動0.023mm,泵軸承位置水平整平為0.012mm,處處為0.012mm。當前,該機組運行狀況良好。
4結語
經(jīng)對河源發(fā)電廠江邊立式長軸液泵加固后,經(jīng)長期運行觀測監(jiān)測,設備振動參數(shù)始終保持在優(yōu)良范圍內,本發(fā)明提高了立式長軸液下泵在特定工作環(huán)境下的運行穩(wěn)定性,延長了立式長軸液下取泵的壽命和維修周期,降低了故障損失,減少維修費用,為火電機組持續(xù)正常運行提供強有力的保證。所以,可以通過增加支承、提高泵座強度來提高泵組的振動。該文通過對河源發(fā)電廠江邊立式長軸液下取泵振動的原因進行分析與處理,為同型立式長軸液取泵設備的運行維護提供了有益的借鑒。